枞阳在线消息 枞阳海螺在发展生产、不断提高企业经济效益的同时,坚持生产经营与环境保护一起抓,在继皮带廊道隔音封闭施工结束后,2013年12月23日又顺利完成了1#转运站收尘技改工作。
枞阳海螺熟料输送1#转运站收尘设备投运于2001年9月,随着公司产能的提升,现有三台袋收尘(型号分别为FGM32-4、为LPM5A-90和LPM5A-150)进风管道磨损、弯头多,收尘功率小,并且各收尘工作负荷不平衡,影响收尘效果。因此,公司将1#转运站收尘技改列入环保治理项目,新增袋收尘安装平台,安装2台型号为FMD32-6袋收尘。
收尘消声器管道焊接
为做好1#转运站收尘技改工作,公司装运分厂制定了《1#中转站收尘改造施工方案》、《1718中转站收尘技改施工节点计划》,施工图经公司评审后认为:16.00-21.30楼层现浇混凝土结构施工周期约2个月,不利于生产组织。采用钢结构形式,可在现场预制拼装,局部吊装,与周边设备设施干涉较少,且袋收尘停机时间压缩到5天左右,得到海螺设计院大力支持。
技术人员现场调试
施工期间,零下气温环境给此次技改工作增加了不少阻力。机、电和工艺专业密切配合,克服低温、平台作业、空间狭小等困难,组织现场卫生清理、敷设气路、电路管线等。并落实好相关技术要求:风机安装位置钢梁尺寸定位及水平度测量,确保承载有效;风机消音器做好防雨措施,注重美观;钢结构焊接焊缝饱要满,并随手清理焊渣;钢结构施工结束后,对各关键点进行补漆。
12月23日下午,公司装运分厂顺利完成1#转运站收尘技改工作,收尘效果得到明显改善,进一步增强了公司环保管理成效。(文/图 汪亚明)
稿件来源: 枞阳在线
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编辑: 木子
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