2014年12月底,枞阳海螺制造二分厂原料系统配料站皮带秤抬高技改工作顺利完成,经过近20天的生产运行,皮带秤技改工作成效显著。
四期配料站皮带秤自2009年投产运行以来,因中板机下料口与皮带秤落差较大,下料过程中,物料对秤体和托辊的物理冲击力均较大,造成皮带秤托辊损坏频繁,使用寿命较短;且由于皮带下料口落差较大,小颗粒粉料在冲击力的作用下,经常性从皮带秤下料口以及两侧挡皮处跳出,造成皮带秤体及周围卫生较差,现场人员劳动强度较大,有悖于追求公司清洁化生产理念。
为解决这一难题,进一步提高生产效率,减轻岗位人员工作量,优化设备运行工况,2014年12月中下旬,在分厂领导的统筹安排下,原料工段协同机修工段,利用磨机避峰契机组织实施对配料站皮带秤实施秤体抬高350mm技改工作,已顺利完成5208、5212、6208、6212四台皮带秤的技改工作。

皮带秤技改前后效果
技改后的皮带秤运行稳定,从目前情况来看,有以下效果:一是缩小下料口的落差后,粗、细颗粒物料集中下料至皮带秤,大大降低了分散下料的机会,皮带两侧及尾部撒料现象大大降低,现场扬尘得到缓解,现场人员劳动量降低,据和岗位人员沟通得知,目前卫生状况较前期有明显改善,且撒料量明显较少,大家纷纷反应劳动量减少;二是物料的冲击力明显减小,不易造成皮带和托辊的损坏,据初步统计,更换后四台皮带秤20天左右期间托辊运行工况良好,而未技改前托辊每月更换1.5根左右;三是从配料系统中控运行参数来看,皮带秤技改后,各秤下料正常,并且尾部撒细料的现象降低后,大大提高了计量的准确性,有效缓解下料异常造成的生料成份波动。
后期,枞阳海螺制造二分厂将持续做好配料站皮带秤日常维护和保养工作,确保生产线稳定运行。 (文/图:枞阳海螺 吕春晖)
稿件来源: 枞阳在线
|
编辑: 木子
|